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城市污水處理廠自控監(jiān)控系統(tǒng)解決方案

發(fā)布日期:2017-11-07 15:03  瀏覽次數(shù):

水和能源是現(xiàn)代社會兩大基礎(chǔ)資源,污水處理是實現(xiàn)水資源循環(huán)利用的重要手段是高能耗行業(yè)??底靠萍际菄鴥?nèi)外知名污水處理自控系統(tǒng)設(shè)計、安裝廠家,根據(jù)康卓科技設(shè)計的污水處理廠的運(yùn)行經(jīng)驗表明,其中污水處理廠的自動化程度是影響能耗的主要因素之一??底靠萍纪ㄟ^某污水處理廠自動控制系統(tǒng)方案、組成及其控制策略達(dá)到節(jié)能降耗效果及完善解決方案。 
 
 
污水處理自動控制系統(tǒng)
某污水處理廠對主要設(shè)備的控制全部由可編程控制器PLC來完成,1臺PLC就是1個控制站,可以發(fā)送指令到現(xiàn)場控制柜,現(xiàn)場控制柜再將指令傳遞給設(shè)備。同時PLC會收集各種現(xiàn)場數(shù)據(jù),比如數(shù)字量的控制反饋信號以及模擬量的運(yùn)行數(shù)據(jù)等。
某污水處理廠的自動控制采用分散控制系統(tǒng),由檢測執(zhí)行級、設(shè)備控制級、中央監(jiān)控管理級組成。該系統(tǒng)利用計算機(jī)技術(shù)、自動控制技術(shù)、數(shù)字通信技術(shù)、顯示技術(shù)、自動檢測及分析技術(shù),使其生產(chǎn)過程中的信息能夠?qū)崟r采集、集中管理、優(yōu)化控制。同時,也使得控制危險分散,提高了系統(tǒng)可靠性。
按照工藝及控制對象的功能、設(shè)備量。結(jié)合本廠工藝流程和平面布置。構(gòu)建了1套中央監(jiān)控系統(tǒng)(中央監(jiān)控管理級)和3套現(xiàn)場監(jiān)控系統(tǒng)(檢測執(zhí)行級、設(shè)備控制級)??刂葡到y(tǒng)結(jié)構(gòu)。
 
 
控制策略及其節(jié)能效果分析
粗格柵間
某污水處理廠設(shè)置2臺粗格柵,1臺螺旋輸送壓榨機(jī)。PLC按時間順序或液位差智能化控制粗格柵運(yùn)行。粗格柵與螺旋輸送機(jī)聯(lián)動,順序為螺旋輸送壓榨機(jī)→粗格柵,柵渣將被螺旋輸送機(jī)運(yùn)走。
控制策略是通過超聲波液位差來控制格柵機(jī)運(yùn)行。超聲波液位差計設(shè)置在粗格柵前、后兩側(cè)。其測定值將會輸入到PLC內(nèi),PLC根據(jù)設(shè)定的數(shù)值來分析格柵是否堵塞若液位差△H增加并超過了設(shè)定值,說明格柵已經(jīng)堵塞,則除污機(jī)啟動連續(xù)除污模式,當(dāng)△H減小到設(shè)定值以下,除污機(jī)操作恢復(fù)正常。液位差的設(shè)定值可由監(jiān)控計算機(jī)設(shè)定并修改,這可避免除污機(jī)連續(xù)工作,減小耗電量。
 
提升泵站
污水、污泥提升泵的電耗可達(dá)系統(tǒng)總電耗的10%-20%,目前選泵通行的以較大流量作為依據(jù)。由于污水廠進(jìn)水量隨季節(jié)和作息時間的變化而變化,水泵全速運(yùn)轉(zhuǎn)時間很少,一般小于1O%,大部分時間都不在高效段運(yùn)轉(zhuǎn),這浪費(fèi)了巨大的能源。因此,在提升泵站設(shè)置3臺潛水泵,其中1臺為變頻泵并連接1臺超聲波液位計。在自動控制模式運(yùn)行過程中,PLC會根據(jù)集水池液位調(diào)節(jié)變頻泵的轉(zhuǎn)速以及水泵的啟/停,記錄水泵的運(yùn)轉(zhuǎn)時間。到達(dá)運(yùn)轉(zhuǎn)時間后,自動切換運(yùn)行水泵,為防止水泵空轉(zhuǎn),設(shè)置上下限報警系統(tǒng)。此外,自動控制系統(tǒng)還可監(jiān)測泵的運(yùn)行過程,記錄運(yùn)行數(shù)據(jù),備用泵會在出現(xiàn)故障報警后自動投入運(yùn)行轉(zhuǎn),發(fā)揮較大效率。降低耗電量,PLC會在接收所有故障報警后,做出相應(yīng)處理。
旋流沉砂池和細(xì)格柵
旋流沉砂池自帶控制箱,實現(xiàn)全系統(tǒng)閉路自動運(yùn)行。葉片隨來水連續(xù)轉(zhuǎn)動,定時完成氣洗、氣沖、氣提動作并保持砂水分離機(jī)和主機(jī)連鎖。提砂時。砂水分離機(jī)啟動,提砂停止后,砂水分離機(jī)滯后停止。
細(xì)格柵問設(shè)細(xì)格柵2臺、螺旋輸送壓榨機(jī)1臺,控制策略與粗格柵相同在細(xì)格柵較后1次循環(huán)之后,螺旋輸送壓榨機(jī)繼續(xù)運(yùn)行30-60s。
 
 
鼓風(fēng)機(jī)房
曝氣設(shè)備是污水廠能耗的主要來源,約占總能耗的40%60%每一組反應(yīng)池對應(yīng)2臺鼓風(fēng)機(jī)CAST池內(nèi)設(shè)置在線DO測定儀,可實時檢測曝氣池內(nèi)DO濃度,并將其值反饋到PLC站,計算出供氣量的增量或減量,進(jìn)行供氣量調(diào)節(jié),以使DO穩(wěn)定在所需范圍內(nèi)溶解氧調(diào)節(jié)按以下策略進(jìn)行:
(1)當(dāng)DO低于設(shè)定值時,先啟動1臺鼓風(fēng)機(jī),并逐漸加大頻率。
(2)當(dāng)變頻器頻率達(dá)到較大。且DO仍比設(shè)定值為保證水泵在工況下運(yùn)小時,啟動第2臺鼓風(fēng)機(jī),此時第1臺保持在工況下運(yùn)行,第2臺逐漸增大頻率,直至DO達(dá)到設(shè)定值。相反,當(dāng)DO超過設(shè)定值時,減小變頻器頻率:當(dāng)頻率減小至零,且DO仍超過設(shè)定值時,則關(guān)閉1臺鼓風(fēng)機(jī),繼續(xù)變頻調(diào)節(jié)。此過程中若DO仍大于設(shè)定值,則再關(guān)閉1臺鼓風(fēng)機(jī),繼續(xù)變頻調(diào)節(jié)。直至DO滿足設(shè)定范圍。另外,系統(tǒng)也會統(tǒng)計每臺鼓風(fēng)機(jī)的累計運(yùn)行時間。對各鼓風(fēng)機(jī)的累計運(yùn)行時間進(jìn)行比較,先啟動累計運(yùn)行時間短的鼓風(fēng)機(jī),同時也能保證先啟動的鼓風(fēng)機(jī)在滿足條件后先關(guān)閉,均衡各鼓風(fēng)機(jī)的運(yùn)行時間,延長鼓風(fēng)機(jī)的使用壽命。
只要在工藝設(shè)計的范圍之內(nèi),盡管進(jìn)水的水質(zhì)水量不斷變化,這套自控系統(tǒng)都可以將運(yùn)行環(huán)境調(diào)整到較佳狀態(tài)。從而有效地抵抗沖擊,穩(wěn)定出水水質(zhì),優(yōu)化曝氣系統(tǒng)的運(yùn)行機(jī)制,降低能耗。同時。在厭氧池或者綜合反應(yīng)池沉淀階段也可實時檢測DO值。以及分析出反硝化作用的較佳時間段,從而為整個工藝流程的時序安排提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ),甚至可直接控制整個流程的時序結(jié)構(gòu)。
 
CAST生化池
CAST生化池一個系列共4座,在各池內(nèi)設(shè)置超聲波液位測定儀、pH/溫度檢測儀、溶解氧測定儀、懸浮物濃度測定儀和污泥界面測定儀超聲波液位測定儀可以監(jiān)視池內(nèi)的水位,控制潷水器:溶解氧測定儀用于監(jiān)控各池內(nèi)溶解氧含量間段內(nèi)按曝氣一沉淀一潷水一閑置順序工作。
CAST生化池采用連續(xù)進(jìn)水、間歇曝氣、周期排水的方式運(yùn)行,以時間為控制變量完成自動控制過程。CAST池每個周期為6h,曝氣3.0h,沉淀1h,潷水1.5h,閑置0.5hCAST生化池的曝氣量調(diào)節(jié)系統(tǒng)和鼓風(fēng)機(jī)房的壓力控制系統(tǒng)相互關(guān)聯(lián),相互影響,較終使CAST生化池的生物處理過程處在較佳狀態(tài),實現(xiàn)CAST池曝氣量的自動調(diào)節(jié)。當(dāng)需氧量大時。曝氣量變大。有利于污染物降解;當(dāng)需氧量小時,曝氣量變小,有利于微生物量的保持,同時避免大量電耗的浪費(fèi)。
當(dāng)CAST池內(nèi)的液位達(dá)到超高報警水位時,超聲液位計將液位輸入至PLC站后,PLC站立即輸出命令啟動排水閥門。在遠(yuǎn)程自動控制下,回流污泥泵在曝氣、沉淀、閑置階段開啟;在自動模式下,潷水開啟之后,剩余污泥泵啟動,15min后停止工作,排泥過程中可根據(jù)MLSS值調(diào)整排泥程序式下,整個循環(huán)過程中都可運(yùn)行剩余污泥泵。
 
 
脫水機(jī)房
脫水機(jī)房內(nèi)有帶式濃縮脫水一體機(jī)2臺、螺桿泵2臺、現(xiàn)場控制箱2個、電動閥及附屬裝置。整套脫水系統(tǒng)可定時自動啟停。也可人工啟?,F(xiàn)場控制箱負(fù)責(zé)1套加藥系統(tǒng)和2套脫水機(jī)系統(tǒng)的自動控制。每套系統(tǒng)自成體系,但之間連鎖。當(dāng)運(yùn)行過程中貯泥池液位低于設(shè)定液位或發(fā)生設(shè)備故障時,設(shè)備將停機(jī),減少不必要的電耗。
 
加藥控制
某污水處理廠加藥系統(tǒng)實現(xiàn)了全自動控制,指令攪拌器及加藥泵等設(shè)備工作及為PLC提供設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)信號。加藥泵為2臺(1用1備)變頻計量泵。自動運(yùn)行時,加藥量可通過PLC對進(jìn)水流量信號(總流量的1/2)分析,按照設(shè)定的投加比例(比值可調(diào))來確定。加藥量多少也可根據(jù)出水水質(zhì)信號及時調(diào)節(jié),自動控制加藥泵及加藥量,減少能耗,節(jié)約藥量。
 
 
運(yùn)行結(jié)果
該某污水處理廠建成后,從運(yùn)行期間的出水水質(zhì)及噸水耗電量可以看出,采用康卓科技自動控制系統(tǒng)對運(yùn)行過程進(jìn)行監(jiān)測、控制,使污水處理系統(tǒng)的運(yùn)行穩(wěn)定性和出水水質(zhì)達(dá)標(biāo)率得以提高,同時耗電量也低于0.35kW·h/m³這一常規(guī)耗電量。因此,城市污水處理廠設(shè)置自動控制系統(tǒng)并開發(fā)先進(jìn)的控制策略,既可保證污水處理過程的安全可靠和生產(chǎn)的連續(xù)性,又可降低系統(tǒng)的能耗。